1.精度:该仪器为分析仪器,仪器的精度是一个非常重要的指标。若测量结果误差较大,应从以下几个方面查找原因:①样品的准确性;②各样品间应相差较小;③样品在瓷舟中要均匀;④要及时清理电极上的污迹;⑤定期用标准煤样标定仪器;⑥高温炉的温度要准确。
2.温度:温度的显示出现闪烁现象,其原因可能是热电偶到主机的连线接触不好,或者由于炉温过高造成。而引起炉温过高的原因可能是热电偶内部铂丝到热电偶的底部距离远或热电偶本身安装位置离高温炉底部太远,也可能是测温表头本身以及热电偶本身有问题造成的,当炉温偏高时,煤样易爆燃导致浏定值偏高且易损坏高温炉。
3.电分析:电分析时间过长不结束,其原因多数是电机传动部分引起的,因为只有将煤样传送到高温炉的1150℃处时单片机才定时,定时时间到自动返回测定结束,因此当煤样送不到高温处时就不能自动结束。有时的问题是电分析时间长,但能结束,即拖尾现象。仪器的拖尾现象会导致测量值偏低,引起拖尾的原因有以下几个方面:①指示电极需清洗;②炉子到电解池之间距离太远且有污染;③电解池上的喷头须清洗;④空气净化器抽气速度不够;⑤炉温温度偏低或瓷舟未进到高温处;⑥电解液时间太长。
4.测定值偏高:往往是煤样量偏多或高温处的温度偏高等原因引起煤样爆燃造成的。解决方法是将煤样的重量控制在49~50mg以内,检测炉温是否偏高,另外还要将撒在煤样上的覆盖物撒均匀,炉子内应适当填些石棉。
5.低硫偏低:低硫偏低问题是用电解法测硫所存在的问题,所以该问题较难解决,在设计该仪器时采取了多种解决方法,例如:在VFC前的放大电路采取预放大电路使得当指示电极有一个微小信号就能放大到VFC输人端产生计数脉冲使单片机累计计数,另外在VFC前还使用了双倍的取样电阻使输入到VFC的信号增大一倍,可通过编程使计数后自动减少一倍,而使显示的仍然是煤中的含硫量,这样虽然可有效地解决低硫偏低的问题,但在实际测量中,由于煤中硫的含量较低,对系统以及测量过程要求也较高。稍微不慎就会造成低硫偏低的问题。首先指示电极应灵敏(清洗干净),空气净化系统的抽气量要足,其次电解池到炉子问的距离要尽可能地短,并且要干净。
6.气泵:气泵气流不足不但会产生拖尾现象,使测定值偏低,甚至会导致无法正常测量。处理方法是:①检查安装在气泵上的各皮管是否完好,安装有无错误;②检查气路的各个环节是否有堵塞现象;③检查气泵本身。普通微型气泵很容易有皮碗破损漏气的故障,换用进口气泵或“成都气海”生产的微型气泵可大幅提高气泵的可靠性;
7.打印故障:若仪器的打印不正常,首先检查打印机到主机的后面板以及主机的后面板到单片机线路板的连线是否接麓好。其次检查打印机本身的问题,打印机本身的问题可通过打印机自检来判断,若有问题请签理打印机。有时环境的干扰也会造成打印不正常,请设法清除干扰源。
8.送样:最常见的故障是传动机构上安装的搬动开关上的连线接触不好,或是固定在微动开关上的弹簧片没有压好或压的太紧,这种故摩只要调整一下弹簧片即可,最后检查徽动开关是否能闭合与断开。检查完后再检查电机是否转,若电机不转,则最大的可能是电机到线路板的连线接触不好,在线路没有问题的基础上再检查加在电机的电压是否正常,若电压正常则是电机的问题,电压不正常则最大的可能是电机板问题,也可能是单片机对电机电路投有输出。若通过以上方法还仍然不能解决问题,请检查一下徽动开关到主机板的连线是否有问题或主机板本身的问题,即检查连到徽动开关的端口在定时到或启动与返回时是否有输出信号。
9.无加热电流:首先断开主机到高温炉的连线,检查硅碳管是否断。再检查硅碳管到炉子的连线是否接触好,由于加热电流较大,若连线稍有接触不好,就会造成连线与硅管接触部分氧化,引起接触不良。若以上检查没有问题,可能是固态继电器坏或者是加热控制线路板的问题。